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型号对照

一台31-25型汽轮机轴封问题的分析与对策

2010-02-09

  淮南矿务局新庄孜自备电厂共装有31-25型汽轮机3台,采用母管制供汽,与其配套的是额定蒸发量为75t/h的5台循环流化床锅炉。该厂#1机(以下简称新矿#1机)为上海汽轮机厂50年代末出厂的产品,在此之前已经在淮南田家庵运行了30多年,于1994年8月迁到淮南矿务局所属的新庄孜煤矿内。重新安装的#1机的调试任务由我所承担,经过各方面的努力,于1999年8月28号完成了72+24小时试运转,为机组的正常生产运行创造了条件。
  因设备陈旧、设计、安装等方面存在问题,调试过程并非一帆风顺。轴封问题就是试转 过程中所暴露出的诸多问题中的一个。
  1、问题发现的经过及现象
  机组在启动之前开启射水泵抽真空时发现,未送轴封汽时真空只能达到-36kPa,并且随着启动次数的增加,还有缓慢降低的趋势。在送上轴封汽后,真空提高很快,至机组并网带负荷时真空可达到-95kPa。但在负荷逐渐升高的过程中,从高压端轴封处向外漏汽明显,在维持真空的前提下,关小轴封进汽并不能完全消除。负荷升至12500kW时,高压端漏汽量明显增大,并一直持续到20000kW,伴随着漏汽产生了大量的油烟,20000kW以上时,漏汽量 和油烟量又显著减少。从整个启动过程来看,轴封系统的泄漏已经严重威胁到了机组的安全运行了。
  2、机组主要技术参数和轴封系统工作原理简介
  额定功率:25000kW
  额定进汽量:120t/h
  额定进汽压力温度:3.34MPa/430
  一级抽汽压力和温度:1.12MPa/309
  二级抽汽压力和温度:0.48MPa/222.5
  排汽压力:0.0062MPa
  #1机轴封汽源为新蒸汽,压力为3.34MPa,温度为430℃。转子高低压缸两端轴颈上车有汽封槽,汽缸上的汽封片装有高低相间的梳状齿,与轴颈上的汽封槽相配合,二者间留有适当的间隙。本机前后端轴封各有4个汽封环,为了叙述上的方 便,从内向外依次编号为1、2、3、4汽封环。现以前轴封为例说明#1机轴封系统的工作原理 。
  内侧的#1、#2汽封环组成内汽封,#3、#4组成外汽封,内外汽封之间构成X腔室,它为轴封汽的进口,轴封进汽管与X腔室相通;#3、#4汽封环间形成Y腔室,它为轴封汽的出口,轴封信号管由此引出。正常运行时保持轴封信号管少量冒汽,使Y腔室处于微正压状态。当汽轮机在冲转过程中或低负荷状态时,缸内汽压较低,与外界相比处于负压状态,轴封进汽中的一部分经#1、#2汽封环节流后漏入汽缸,另外一部分经汽封环3后与外界漏入的空气相平衡,汇集在Y腔室后经信号管排出。当缸内压力逐渐升高到高于大气压时,此时缸内的蒸汽有向外漏的趋势,但经过汽封环的多次节流后,漏出缸外的汽量就非常小了;当机组负荷达50%以上时,高压端前轴封的漏汽已经能满足低压端轴封的要求了,此时可关闭轴封新蒸汽汽源;负荷继续升高时通过调整轴封溢流阀调节轴封汽量,以减少工质的损失,同时满足机组真空的要求。
  3、新矿#1机轴封问题的原因分析
  由问题的现象我们不难得出这样的结论:汽封间隙过大是造成这一问题的根本原因。汽轮机在安装时对汽封间隙要求较高,要求调整在0.5mm,且误差不超过0.05mm。若间隙太小,则高速旋转的转子和机组的正常振动会危及到汽封片的安全;若间隙太大,则又起不到密封的作用。是什么原因造成的汽封间隙过大呢?查阅安装资料,发现安装调整后的间隙值比要求值高出0.3mm。由于安装时汽封片没有新配件,采用的仍然是旧的汽封片,多年的磨损已使汽封片的密封性能大大降低了。轴封汽源参数太高是造成泄漏量大的又一原因。本就偏大的汽封间隙,又由于汽封片前后压差的提高必然造成了较大的漏汽量。从另一方面看,汽轮机轴封回汽经由信号管直接排向大气,这种设计不但会造成工质的损失,而且由于排汽背压的
影响,容易造成回汽不畅。新的设计大多为在轴封汽出口增加轴封风机,从而使轴封排汽腔室Y一直处于微负压状态,这必然会有效地消除蒸汽外漏现象,还为工质的回收创造了条件。检查发现:升负荷过程中油烟的产生是由于#1轴承挡油环处向外渗油,经外漏的轴封蒸汽烘烤所致。但为何前轴封处的泄漏量在20000kW以上时反而有所减少呢?通过运行数据分析发现,前轴封处泄漏量的大小与机组的轴向位移密切相关,机组负荷从零增至25000kW的过程中,轴向位移也增至0.6mm。当轴向位移在0.4mm左右时,轴封处漏汽量为Z大。究其原因,转子在作轴向膨胀时,使汽缸和转子间产生了相对位移,从而改变了汽封齿和汽封槽之间的轴向间隙,并影响到汽封的效果,尤其当汽封齿与汽封槽之间的径向间隙偏大时,它对汽封效果的影响就更加明显了。
  4、解决新矿#1机汽封问题的几点建议
  由上述分析可知,新矿#1机高压端轴封漏汽的原因是多方面的。必须对系统和设备作出适当的改进,以下是个人的几点看法:
  (1)在大修之时更换前后汽封片,调整汽封间隙使之达到安装的要求。
  (2)条件具备时,增加一路汽封汽源,可考虑从二级抽汽母管接出,使新蒸汽汽源只作为备 用汽源,以改善汽封的工作环境。
  (3)建议在轴封回汽管出口处加装风机,条件许可时,并可加装轴封加热器,用以提高汽封 效果及回收热量和工质。
  (4)消除轴承挡油环处漏油的问题。
  通过以上的措施,一定会使新矿#1机轴封问题得以较好解决。

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